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参加工作十多年来,蒋江文将满腔的热情投入到工作中,以实际行动践行着自己的航空报国初心,在平凡的岗位上书写着不凡的事迹。
锐意创新 不断提高产品质量蒋江文常说:“办法总比问题多。”在给C919外襟翼4个摇臂接头制孔时,要求所有接头工装必须处于工作状态,这样就导致制孔的操作空间狭小,而外襟翼有4000~5000个孔,摇臂接头孔的孔径仅允许误差0.05毫米,靠工人目视操作很难保证。为解决此问题,蒋江文提制与铰刀同直径的垂直导套,顺着导向制孔,经过反复研究试验最终制成。由此,从制初孔到终孔的7道工序都可以保证精确度要求,降低了人为因素接头制孔的故障率,产品质量得到极大改善。
提起蒋江文,国际合作制造中心副主任李文赞不绝口:“他的工作是昌飞公司承接C919工作包中零部件尺寸最大、加工难度最高的,2022年他所有交出去的部件外形零超差,非常厉害。”
作为C919部件铆装班的一员,蒋江文严格要求自己,始终保持着严谨的工作态度完成每一项任务,积极参与技术交流和科技创新活动,在实践中进行改进改善,攻克一项项难题。近几年来,他完成了大大小小的技改30余项,给生产带来很大帮助,创造出了可观的经济效益。
沉下心来干铆装蒋江文干铆装有一手锪窝绝活,在0.1毫米公差允许的范围内,每个孔窝摸上去都非常平整光滑。“都是他自己长时间练出来的,”蒋江文的班组长刘学成说道,“现在他交出去的产品质量是真的高,出差的时候,我很放心把工作交给他。”他俩年纪相差不大,现在就像强有力的左右手一样,为完成单位生产任务提供坚实支撑。
蒋江文在给襟翼上耳片接头定位铆接时,发现由于应力及装配误差等因素影响,会导致铆接后接头孔位置偏移,后续进行交点精度检测时仅有3~4级精度。外单位再进行后续总装,由于交点位置精度低,会导致装配困难。为服务好下一道工序,他通过在铆接吊挂耳片与加强肋时,采用边铆接边检测的方法,每颗紧固件安装后都用销棒进行检测,适当修正,确保将安装产生的变形量降至最小。虽然这样自己的工作量会增大很多,但是通过完善吊挂耳片的工艺路线以及装配工序、装配方法,后续架机吊挂耳片铰孔达到了交点检测的1~2级精度要求,解决了耳片接头安装过程中的误差累积问题,更好地满足了供应商交付规范的要求,缩短了整个生产周期。
保证完成生产改装任务2022年4~7月以及整个10月,蒋江文都在外场进行加改装工作。他不惧气候恶劣、条件艰苦,经常白天执行加改装任务,晚上查阅图纸资料,与技术人员反复沟通。
蒋江文在C919产品生产过程中对工艺装配、工艺文件等提出了有效的改进措施,对生产过程中使用的工具及量具进行优化,提高了产品质量。获得公司明星职工荣誉称号后,蒋江文备受鼓舞,立志拿出更高的热情与动力,努力提高自身业务水平,为公司高质量发展不断贡献力量。